在戈壁腹地的礦山工地,狂風裹挾碎石呼嘯而過。一台GH36-C6平地機的鏟刀精准貼合岩壁實施切削作業,儀表盤顯示其運行時長已悄然突破5000小時——這一指標爲行業公認的裏程碑式測試標杆。其背後,研發、工藝、生産三支團隊曆經近千個日夜的緊密協作,憑借協同攻堅之力,成功攻克了平地機領域首創的靜液壓傳動系統技術難題。

三年前,研發團隊在市場調研中敏銳發現:傳統機械傳動平地機在礦山工況下,牽引力與油耗往往難以兼顧,用戶迫切需要一款兼具強勁爬坡能力與高效節能特性的新産品。項目啓動會上,團隊毅然決定突破常規技術路徑,采用靜液壓傳動技術。該技術在平地機領域尚無成熟應用案例,雖理論上可實現無級變速並兼顧動力與節能,但實際研發需從零起步。
樣機成功下線僅爲項目推進的第一步,真正的考驗始于礦山實地測試。首次進駐工地後不久,樣機即出現故障,研發小組隨即深入排查設計缺陷,精准鎖定油路散熱結構問題;工藝小組同步開展工藝優化調整;生産車間則爭分奪秒趕制改進部件。短短三日後,新部件完成裝車,聯合團隊隨即啓動24小時不間斷跟車記錄機制。礦山環境極爲惡劣,夏季地表溫度超40℃,冬季則驟降至-30℃。團隊成員堅守簡陋板房,以幹糧爲食、輪班值守,嚴密監控設備運行數據變化。在長達5000小時的測試周期內,此類緊急攻關場景多次出現。
經測試數據驗證,該平地機牽引力達187kN,較競品提升5%,即便在25度陡坡作業仍穩如磐石,無滑坡風險;油耗顯著降低5%,按年作業5000小時計算,每年可爲用戶節省成本超十萬元;在沖擊、顛簸、高溫與高寒交替的極端嚴苛環境下,樣機可用率仍達92%,遠超行業平均水平。
産品一經上市,國內外礦山訂單便接踵而至。一位礦山負責人在驗收時由衷表示:“這台設備動力充足、油耗較低,連續作業半個月無需停機檢修,使用起來十分放心。”業內專家高度評價,靜液壓傳動系統的重大突破,徹底打破了行業長期以來的技術依賴,而92%的可用率更樹立了礦山機械可靠性的新標杆。
回望GH36-C6平地機的研發曆程,其成功並非源于某個人的靈光一現,而是研發、工藝、生産三股力量緊密協作,曆經近千個日夜,在風沙與高溫中逐步打磨而成。它不僅是一台性能優異的平地機,更印證了協同創新的價值——能夠將“從零起步”的技術探索轉化爲“行業標杆”的實踐成果。(工程機械研究總院)